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道依茨柴油机两例维修事故原因分析
F-DIESEL工程机械动力部件 2015/6/10 15:34:51
 
1.密封垫装错导致事故
1台DWL-48型连续式捣固车作业时,其所配道依茨BF6M1013C型柴油机出现动力不足、整机过热,随即曲轴箱Ⅰ缸部位的下部出现破裂。
拆解油底壳后发现,曲轴和连杆均有过热的痕迹,且过热从Ⅵ缸到Ⅰ缸逐渐严重,如图1所示。Ⅰ缸活塞熔化,活塞和连杆分离,连杆大头严重变形,连杆螺栓断裂,连杆瓦盖脱落。曲轴Ⅰ缸连杆轴径磨损严重。



拆开所有主轴瓦后,发现从Ⅵ缸到Ⅰ缸主轴瓦过热和磨损痕迹逐渐加重。在拆解到机油泵的吸油管时发现,吸油管与机油泵接合处密封纸垫从结合面处窜出,纸垫与结合面形状不匹配。由此可知,该故障是密封纸垫安装错误所致,如图2所示。询问操作者得知,不久前,该发动机曾更换过机油泵。



分析认为,由于更换机油泵时将吸油管与机油泵的密封垫装错,造成吸油管与机油泵之间密封不严,导致机油泵吸入机油量不足,从而使进入润滑系统的油量不足。进行怠速试车时,柴油机需求机油量较少,维修人员没能马上发现密封垫装错问题。当捣固车正常作业时,柴油机高速运转,机油油量不能满足润滑需求,机油压力逐渐降低。而柴油机Ⅰ缸距离机油泵最远,机油压力衰减得最为严重,由此造成Ⅰ缸连杆和曲轴首先因缺油而抱死。之后柴油机继续运行,导致连杆螺栓被拉断。连杆在曲轴箱内无规则运动,将曲轴箱箱体打坏。

2.连杆轴承松旷导致事故
1台配装在DWL-48型连续式捣固车上的道依茨BF8M1015C型柴油机,大修后不久即出现机油压力低、功率不足,停机后柴油机无法启动。
拆解柴油机油底壳后发现,Ⅰ缸活塞裙部、缸套破碎,连杆瓦盖脱落,2条连杆螺栓断裂,活塞冷却喷嘴被打坏,机油泵限压阀弹簧及阀座脱落,Ⅰ缸连杆发生扭曲变形。

拆开所有曲轴主轴瓦盖发现,第3、第5道瓦盖没有缺油迹象,第1道瓦片只有几道刮痕。分析认为,如果因缺机油而导致故障,主轴瓦应出现缺机油现象,由以上检查排除了缺机油、机油泵压力阀断裂的可能。



仔细查看连杆螺栓的损坏情况如下:1条连杆螺栓断口相对平整,且与螺栓所受拉应力垂直,断口表面纹理呈纤维状分布,有光泽,为典型的脆性断裂的特征。另一条连杆螺栓呈45°角弯曲变形,其头部与连杆瓦盖结合面有磨损痕迹,为典型韧性断裂特征,如图4所示。



根据Ⅰ缸连杆瓦盖的结合面有磨损痕迹推断,只有曲轴连杆轴颈与连杆轴承间隙过大,才会导致连杆轴承磨损。连杆轴颈与连杆轴承间隙过大的原因是连杆螺栓的拧紧力矩不够,或者组装连杆瓦盖时止口没有完全对正。间隙过大的连杆轴承转动时,对松旷的连杆螺栓造成很大的冲击力,从而导致1条连杆螺栓断裂。

1条连杆螺栓断裂造成连杆瓦盖一侧分离,并导致另一侧连杆螺栓单边受力。分离的连杆瓦盖高速转动,将缸套打碎。缸套打碎后,活塞因出现卡滞而破碎,并将活塞冷却喷嘴打坏。连杆螺栓单边受力导致其弯曲、折断。被打碎的异物进入主油道,将主油道堵塞,造成机油泵油压升高,并导致机油泵压力阀脱落。机油泵压力阀脱落造成柴油机润滑系统无压力,进而导致柴油机启动困难。
(中国工程机械动力部件网)
 
[来源:《工程机械与维修》杂志2015年第2期,作者:刘荣胜,如有知识产权争议,请联系微信X37329588]。
 
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